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[問題求助] 請教全差分三層Fold-Cascode OTA偏置電路的設計

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1#
發表於 2008-10-24 19:21:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
" o  M! ~! y3 b2 @4 V# |
各位大大前輩好,小弟想請教個問題。5 _* r9 F9 o. u; t* U; j
8 ^2 ^% k( T' r. \
小弟要設計一個3.3V電源供電下的全差分三層Fold-Cascode OTA,可是在Bias Circuit的選擇上遇到了困難。
, Z0 l- u9 `' M$ E' G( ^9 {8 I/ |# q# w
小弟根據兩層Fold-Cascode OTA大擺幅Bias Circuit,設計了自己的三層Bias Circuit電路(如圖所示),還沒有開始模擬,只是在推算可行性。7 }# C/ C% H1 L5 G$ {9 |# i* x" e
( \- c8 S: \+ r, B
請問各位前輩,這樣的Bias Circuit合理麼,能夠實現麼?
- w7 N8 f  V( c' V
, z+ v1 t+ a6 O4 p  D8 i還有,CMFB的理想輸出共模電平,我想在圖中紅色橢圓處引取是否可以?現在還沒有加入共模回饋電路。$ M& R, A9 C- ~8 Q4 H% t  R# r

2 H( [$ ?* I7 q懇請各位大大前輩不惜賜教
/ J( Q' K& D4 J5 ~" M9 q

: T3 m$ o! N' A8 ]$ N& f[ 本帖最後由 sumig 於 2008-10-24 07:26 PM 編輯 ]

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2#
發表於 2008-10-27 01:38:05 | 只看該作者
我個人是不建議你的bias用到6級的diode connector,因為串接愈多,所需的Vt愈多,反而會更加限制住bias的工作電壓,尤其是工作電壓不高的電路上,很容易一下子就會被卡住,如果是那種工作電壓高於5V以上的電路,用6級是沒什麼問題,但若只有3.3V,個人不太建議) j& a0 d* ^4 Z. x4 K: [6 G) j
若你是全差動電路,那CMFB也是要differential的方式取出,若只取單一邊,那就會有問題,而一般CMFB是由輸出取出,若你是由輸出取出就不會有問題,若不是,建議你要推一下電路架構會比較合適
3#
發表於 2008-10-27 17:17:07 | 只看該作者
可以用“三層Bias Circuit電路”,但是会很耗面积,因为Vds要取得很小!还有如果电压到了3V甚至一下的话,会很难做!供电稳定在3。3V以上,可以尝试!
4#
 樓主| 發表於 2008-10-28 01:40:04 | 只看該作者
謝謝finster前輩的耐心解答,前面已經看了您在其他帖子�的回答,受益匪淺。也謝謝semico_ljj前輩的解答。0 O4 w+ t: S$ V+ j
' H2 I, B* N0 s
因為我的輸出擺幅只要Vpp=1V就可以了,所以想3.3V下,每個管子分配0.25V到0.3V的過驅動電壓,再考慮一定的余度,應該可以滿足要求了。
% L: k( ^5 T( s
) ^- f6 h1 L* Z2 ^( j* l% z按照系統指標以及570V/us擺率、2.5pF負載電容的要求,我最終定下的尾電流Iss=1.2mA,可是覺得這個值好像比較偏大,導致預計功耗有7.92mW之多(且未考慮偏置電路功耗)。6 |( C% j/ I, \; D: h9 _8 j& l: d

' R5 A( X2 n7 {$ w4 w對於Triple Folded-Cascode OTA,我覺得Bias Circuit是個難啃的骨頭,三層共源共柵電流鏡的管子飽和狀態不大好調整,每個管子尺寸調整的余度挺小的。
) y0 g; I) z$ R1 K  e& A0 j: Z8 R
我先模擬了一個兩層的Folded-Cascode OTA,Bias Circuit按手算值,很容就調好了,然後嚴格按照電流比例鏡像到折疊運放,所有管子都能正常飽和工作,但是令人遺憾的是電壓增益只有5倍多一點,我想應該是偏置點設置的不對,重新調整Bias Circuit參數,設置合適的偏置點,但是對增益提高的影響並不大,至多到20dB(10倍)。# y# P1 V0 N8 ^. f3 D2 V. h; \, U' V

+ t0 M& a3 N) T$ x9 t! h& ]  N我想折疊運放中共源管和輸入對管對增益的影響十分巨大,所以對其進行調整,但增益仍不見起色。
( a1 i) x7 N1 @
* N7 y: l2 g& ?( f9 u雖然說gmro和平方根下的WL/ID成正比,但是我打算所有管子溝道都采用最小尺寸以減小寄生效應(自以為在當前工藝水平下對最小尺寸的應用不再那麽嚴格),所以不能通過增大WL和減小ID來提高增益。
$ @# b6 s6 T+ z" A0 L/ @
* k6 q0 d$ B3 {: b) d我現在想不明白的是,增益無法進一步提高,到底是偏置點設置不合理呢,還是折疊運放管子W/L手算不合理呢。1 ~) w  E. ?7 H. r4 ?* c% j( [  ^
& \* F' @- x1 B# ^
另外我查看各管子的工作點後,計算發現NMOS的Kn(即unCox)竟然有400u,而PMOS是58u(符合我查看模型文件的估算值),兩者之比達到了6倍之多,遠非2~~3倍的關系。不知道是模型還是其它什麽的原因,這是否正常。
* ^, E/ [* K. P, o8 s* _
: b$ a6 S! r% B. L+ z至此,我認為應該是我剛開始查看模型文件時Kn估算錯了,於是重新手算NMOS的W/L,可是調整發現增益還是在20dB左右徘徊。* o  r  e: v8 w+ T: P5 _/ U

, s2 W2 ~4 [7 y- Y+ m) u9 }$ J然後重新計算調整,結果還是很失望,增益就是上不去,反反復復,我都要抓狂了。
# G$ `% A9 r$ K
) r; i8 s$ \. f# I4 p3 k自以為兩層的折疊運放是很容易調試的,可是這些天的辛勞沒有换得一點進展,真是憋屈得要哭死了。
" w7 k, t' c; f# Q( z2 v8 f
# n5 @8 t2 B4 N( `/ r* P' }還請各位前輩幫小弟看看,我的問題到底出在哪�了,是不是我犯了什麽致命的錯誤。期待前輩指教。
" F5 O1 t" v8 t

# ?" h5 a# ]5 D% s2 ~[ 本帖最後由 sumig 於 2008-10-28 02:18 AM 編輯 ]
5#
發表於 2008-10-28 12:48:25 | 只看該作者
你的gain值昇不上去,我覺得可能是因為bias電路的緣故* v4 T$ i+ X) [0 W5 o2 K
誠如你自己所言,二層的high swing cascode bias會很好調,相對的其所產生出的bias voltage也比較OK,但若是用到三層的high swing cascode bias,視必要壓縮到各個PMOS/NMOS的工作電壓範圍,而且,也會間接限制住folded-cascode OP的gain和phase margin9 J4 t; a& ~4 A+ ^/ H. _  D
因為你的bias電路限制住可以工作的電壓範圍,故而使得folded-cascode OP的gain值也被限制住
6#
發表於 2008-10-29 19:47:40 | 只看該作者
"但是我打算所有管子溝道都采用最小尺寸以減小寄生效應(自以為在當前工藝水平下對最小尺寸的應用不再那麽嚴格),所以不能通過增大WL和減小ID來提高增益",不是很了解,一般做模拟,特别是最上面的PMOS和最下面的NMOS的都取得较大,中间的L可以适当取小一些,这样Gain'和PSRR都会好一些!+ H  F( X) G) P1 b7 M  q! g
还有我觉得你的BAIS确实没选好,要再仔细算一算!
7#
發表於 2008-10-29 19:51:04 | 只看該作者
如果还是没改善的话,建议你把带W/L的图贴上来,帮着看一下!Gain我想50∼60DB应该是没问题的!
  [) g: M9 l8 r/ {+ z8 u还有你的N迁移率达到400了,很大啊,TSMC都没这么高啊,有算错的可能吗??!!呵呵!P的60左右差不多!
8#
發表於 2008-10-29 19:52:57 | 只看該作者
还想到一点,N的到了400很大了,迁移率太大不好,会更早发生速度饱和现象,所以一般厂家不会把这个值做的太高的,你有可能算错了,我觉得300一下比较正常!
9#
 樓主| 發表於 2008-10-30 02:45:40 | 只看該作者
謝謝semico_ljj前輩,看了妳話有種醍醐灌頂的感覺,真的很謝謝妳詳細耐心的解答
) G- g% h) l0 b5 k) ?- e; ~9 t
; i7 y8 ]. U. t5 p$ P7 c4 T6 H小弟初次做Folded-Cascode OTA,對于各個管子取值沒有任何的經驗,手算的值估計偏差也挺大的4 s4 T9 v6 o: k7 K! ?! x5 x

" E1 H) \' |7 t/ G' R- e我先按照妳說的調壹下,如果不行就把圖發上來,請前輩看看4 D7 l& a! y. g8 C: g- u* |' x" r) H

0 a3 [, i8 u# P; S+ r我今天剛把壹個兩層折叠OTA的管子的寬長放大了兩倍,然後增益達到了35dB,可是帶寬下降的很厲害,寄生太嚴重了,是不是我寬長比太大了6 T: X  o; _( J/ L5 v% E
, F7 E# G5 J4 u4 ~
我Bias Circuit各支路鏡像的電流正是我想要的值,然後我按照比例關系得出OTA部分的W/L,沒有考慮偏置電壓的東西,這樣子可以飽和,就是增益很低
. V6 z. i8 L( b9 \- F( d8 O4 O* K, A) M
我感覺自己犯了致命的錯誤,具體說不上來。 還有,我的工藝是SMIC 0.18um 3.3V
/ G2 _  E' M: x0 k. a8 C0 j
0 E% S, L: `+ i: j! y# p7 `" f6 E[ 本帖最後由 sumig 於 2008-10-30 02:49 AM 編輯 ]
10#
發表於 2008-10-30 10:54:42 | 只看該作者
“我的工藝是SMIC 0.18um 3.3V”P的迁移率50∼60,N的不会超过200的,我指的是3。3V的器件,因为他们采用的是厚栅氧!1.8V的器件会大一些!
11#
發表於 2008-10-30 11:17:14 | 只看該作者
呵呵,手算了一下,1。8V的器件NMOS的迁移率范围是在350∼400之间,是很大。以前没注意!
12#
 樓主| 發表於 2008-10-30 17:37:07 | 只看該作者
8 h. E& r. f) X9 s9 m7 [
繼續向前輩們請教,小弟感激不盡( L! \+ @$ L! I8 P

% O& s) R% @& a% b8 }9 f& _6 ~這是我偏置電路中一個NMOS的工作狀態
. y% [. v6 `. B' o& `# y
% s! M. [! O, i' C% Q" }可是Vgs-Vth>Vdsat,按照前者計算的Kn是140左右(符合從model計算所得), 按照後者計算的Kn是372左右,調用的是n33和p33的管子5 i, F# K% e+ K. ?1 M

/ \& N0 o) Z+ i* z所以曾經在這個問題上困惑了,一值把Vdsat看做過驅動電壓(哭死),現在看來好像是錯誤的,應該拿Vgs-Vth和Vds作比較+ Q+ ]" `2 T6 X7 v- @. a+ n* ]

' |3 d; k- Z# M0 \* |9 D請問前輩Vdsat實際上是指的什麼值
. P/ Z6 k5 O- `$ h; w; |/ Q8 I$ m# X6 T7 F: }
還有另一個圖是我的輸出波形,電路在啟動好像不穩定,我此時的負載是2pF,然後不帶負載進行模擬時,還是會出現這種問題,似乎是管子寄生太嚴重了- k$ ^, Q$ k5 B6 C6 S9 N% Q/ M

' G, I* u* u1 U9 c& i5 h# f[ 本帖最後由 sumig 於 2008-10-30 05:41 PM 編輯 ]

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13#
發表於 2008-10-30 20:40:10 | 只看該作者
是用spectre仿真的吗?这个简单便捷!NMOS所谓工作在饱和区是指Vds>=Vgs-Vth,Vds<Vgs-Vth时,我们称之为线性区!从贴的图来看,Vdsat可能是指Vgs-Vth的值,当然这是一阶表达式,在level49里面(即仿真里面),是多阶的!
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發表於 2008-10-30 20:41:51 | 只看該作者
还有一点提醒,就是“三層Bias Circuit電路”可能比较难以设置偏置点,因为Body Effect比较严重!/ ^0 V& q  q; i4 g5 ]8 |2 B/ i
Body Effect可以参考模拟圣经三本书,都有涉及!
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發表於 2008-10-30 20:43:03 | 只看該作者
如果不是特别需要,请改成两层的,这样手算比较方便!说实话,这种还真没经验!没做过!
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 樓主| 發表於 2008-11-11 23:48:24 | 只看該作者
問這個問題已經有很長時間了哈,有很多大大前輩的指教,自己明白了很多# T5 d1 o- H, {: R0 f7 R* p

" J9 b4 p" c. ^3 M* H自己經過恩多的努力的手算和調試後,終于發現了問題的所在,就是因爲我偏置電路雖然飽和的了,但是偏置點不夠合理,無論電流如何精確的鏡像比例,增益就是達不到/ t9 m9 l- a5 \, ]2 D
) p' _# U8 |: b
修改了偏置電路,然後嚴格的按比例鏡像電流後,Folded-Cascode OTA部分基本沒有調試,仿真結果顯示增Av=64dB,fu=600MHz,PM=643 _  G3 [. b9 G

$ m1 \% u2 `! O' }; C0 I3 Y正如前輩所言,偏置電路是最關鍵的,先把偏置電路調好後,按照電流鏡像比例的方法,運放部分的W/L壹下子就知道了,基本上不用再調就可以達到要求了
17#
發表於 2008-11-14 09:34:52 | 只看該作者
可以尝试Gain 做到75dB以上!其实三层cascode不实用,做为练习吧!
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