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[問題求助] 請教全差分三層Fold-Cascode OTA偏置電路的設計

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1#
發表於 2008-10-24 19:21:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式

' M8 M. v) ~5 F6 W; {, `% T各位大大前輩好,小弟想請教個問題。
) H) u/ I6 U( ^" t" n5 w2 m7 P7 U+ G) B2 \
小弟要設計一個3.3V電源供電下的全差分三層Fold-Cascode OTA,可是在Bias Circuit的選擇上遇到了困難。
# {4 R  C. c! G* y" N( G& K7 ~5 k( C1 z
小弟根據兩層Fold-Cascode OTA大擺幅Bias Circuit,設計了自己的三層Bias Circuit電路(如圖所示),還沒有開始模擬,只是在推算可行性。! j4 g8 y. t3 H# J) X0 H; K0 F

! ^+ O% g$ ^+ q, u' c請問各位前輩,這樣的Bias Circuit合理麼,能夠實現麼?$ j" l5 p4 j) H3 q1 @
! G/ l2 n: d; V0 ]+ v, U- z( Y; X
還有,CMFB的理想輸出共模電平,我想在圖中紅色橢圓處引取是否可以?現在還沒有加入共模回饋電路。  Y( }) x6 P4 N
3 v* P- c) K! L7 m; B
懇請各位大大前輩不惜賜教

+ z2 T! s" O8 ]" C0 x
7 H+ @6 t0 M) _5 ^[ 本帖最後由 sumig 於 2008-10-24 07:26 PM 編輯 ]

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2#
發表於 2008-10-27 01:38:05 | 只看該作者
我個人是不建議你的bias用到6級的diode connector,因為串接愈多,所需的Vt愈多,反而會更加限制住bias的工作電壓,尤其是工作電壓不高的電路上,很容易一下子就會被卡住,如果是那種工作電壓高於5V以上的電路,用6級是沒什麼問題,但若只有3.3V,個人不太建議0 V" D0 }' s/ @) J$ h
若你是全差動電路,那CMFB也是要differential的方式取出,若只取單一邊,那就會有問題,而一般CMFB是由輸出取出,若你是由輸出取出就不會有問題,若不是,建議你要推一下電路架構會比較合適
3#
發表於 2008-10-27 17:17:07 | 只看該作者
可以用“三層Bias Circuit電路”,但是会很耗面积,因为Vds要取得很小!还有如果电压到了3V甚至一下的话,会很难做!供电稳定在3。3V以上,可以尝试!
4#
 樓主| 發表於 2008-10-28 01:40:04 | 只看該作者
謝謝finster前輩的耐心解答,前面已經看了您在其他帖子�的回答,受益匪淺。也謝謝semico_ljj前輩的解答。
: _8 j. _- w8 ~* C3 F2 j
! o; c$ U! E6 w; n- @- p因為我的輸出擺幅只要Vpp=1V就可以了,所以想3.3V下,每個管子分配0.25V到0.3V的過驅動電壓,再考慮一定的余度,應該可以滿足要求了。
% z3 a# p9 V) F3 z1 e4 [
. R5 E" Z2 z% u7 p4 i# e按照系統指標以及570V/us擺率、2.5pF負載電容的要求,我最終定下的尾電流Iss=1.2mA,可是覺得這個值好像比較偏大,導致預計功耗有7.92mW之多(且未考慮偏置電路功耗)。7 z' X9 n! b- n' h
5 ~, e( x. K; v/ y2 q, G* ^
對於Triple Folded-Cascode OTA,我覺得Bias Circuit是個難啃的骨頭,三層共源共柵電流鏡的管子飽和狀態不大好調整,每個管子尺寸調整的余度挺小的。) e. k6 y, T* k% ~+ l- X/ x. M

( L7 L: h- _' X$ S& u7 l9 Z我先模擬了一個兩層的Folded-Cascode OTA,Bias Circuit按手算值,很容就調好了,然後嚴格按照電流比例鏡像到折疊運放,所有管子都能正常飽和工作,但是令人遺憾的是電壓增益只有5倍多一點,我想應該是偏置點設置的不對,重新調整Bias Circuit參數,設置合適的偏置點,但是對增益提高的影響並不大,至多到20dB(10倍)。
% Y& ^" S" d: D5 ?# a8 n! I7 q7 z3 H0 q: \( h& k6 J: d# ], p0 I% w
我想折疊運放中共源管和輸入對管對增益的影響十分巨大,所以對其進行調整,但增益仍不見起色。$ f  @: ]6 M6 }  M
- d' I7 P. {4 J$ ?7 G
雖然說gmro和平方根下的WL/ID成正比,但是我打算所有管子溝道都采用最小尺寸以減小寄生效應(自以為在當前工藝水平下對最小尺寸的應用不再那麽嚴格),所以不能通過增大WL和減小ID來提高增益。. X- n  p. t6 x9 E0 g6 `
+ U+ k6 y3 P& m3 L6 A
我現在想不明白的是,增益無法進一步提高,到底是偏置點設置不合理呢,還是折疊運放管子W/L手算不合理呢。, Y9 b7 u0 s7 G8 d* K& f, ~" X7 r1 `
+ M1 F. Z" X: r' K- r
另外我查看各管子的工作點後,計算發現NMOS的Kn(即unCox)竟然有400u,而PMOS是58u(符合我查看模型文件的估算值),兩者之比達到了6倍之多,遠非2~~3倍的關系。不知道是模型還是其它什麽的原因,這是否正常。
' x5 a2 a6 ^0 n' U& i* [& H/ s" R, ]% C' m3 e& a" z9 R7 W
至此,我認為應該是我剛開始查看模型文件時Kn估算錯了,於是重新手算NMOS的W/L,可是調整發現增益還是在20dB左右徘徊。! g9 g* ?1 t" M; u4 _0 g) i

  W8 d% l$ K) x2 s+ P* y1 U9 s: e然後重新計算調整,結果還是很失望,增益就是上不去,反反復復,我都要抓狂了。( x& S1 Z7 v' X% h2 p" ?. Q

- m9 @( B; r3 N1 [/ p2 f自以為兩層的折疊運放是很容易調試的,可是這些天的辛勞沒有换得一點進展,真是憋屈得要哭死了。9 K) g4 f4 D2 ^. R/ v) p5 U
$ Q4 Q2 |' h! K+ R  I# U' ]9 X; t
還請各位前輩幫小弟看看,我的問題到底出在哪�了,是不是我犯了什麽致命的錯誤。期待前輩指教。

" q5 }& R+ U; r6 |; E2 h
' `9 V7 x1 ]6 w4 G: P6 _! R[ 本帖最後由 sumig 於 2008-10-28 02:18 AM 編輯 ]
5#
發表於 2008-10-28 12:48:25 | 只看該作者
你的gain值昇不上去,我覺得可能是因為bias電路的緣故
. T" p' F( Q, B" v$ g+ t8 E1 q& o誠如你自己所言,二層的high swing cascode bias會很好調,相對的其所產生出的bias voltage也比較OK,但若是用到三層的high swing cascode bias,視必要壓縮到各個PMOS/NMOS的工作電壓範圍,而且,也會間接限制住folded-cascode OP的gain和phase margin' M$ X2 d. `  ?) N% D1 @) \4 s3 K
因為你的bias電路限制住可以工作的電壓範圍,故而使得folded-cascode OP的gain值也被限制住
6#
發表於 2008-10-29 19:47:40 | 只看該作者
"但是我打算所有管子溝道都采用最小尺寸以減小寄生效應(自以為在當前工藝水平下對最小尺寸的應用不再那麽嚴格),所以不能通過增大WL和減小ID來提高增益",不是很了解,一般做模拟,特别是最上面的PMOS和最下面的NMOS的都取得较大,中间的L可以适当取小一些,这样Gain'和PSRR都会好一些!: [' L5 d+ i; ^# K. z3 T( d
还有我觉得你的BAIS确实没选好,要再仔细算一算!
7#
發表於 2008-10-29 19:51:04 | 只看該作者
如果还是没改善的话,建议你把带W/L的图贴上来,帮着看一下!Gain我想50∼60DB应该是没问题的!
& e" n. R7 s, U, V- \- }还有你的N迁移率达到400了,很大啊,TSMC都没这么高啊,有算错的可能吗??!!呵呵!P的60左右差不多!
8#
發表於 2008-10-29 19:52:57 | 只看該作者
还想到一点,N的到了400很大了,迁移率太大不好,会更早发生速度饱和现象,所以一般厂家不会把这个值做的太高的,你有可能算错了,我觉得300一下比较正常!
9#
 樓主| 發表於 2008-10-30 02:45:40 | 只看該作者
謝謝semico_ljj前輩,看了妳話有種醍醐灌頂的感覺,真的很謝謝妳詳細耐心的解答
# K8 ?3 ~3 H% {/ ?1 m
$ w, O* h1 V" y9 l2 o小弟初次做Folded-Cascode OTA,對于各個管子取值沒有任何的經驗,手算的值估計偏差也挺大的
1 J+ S" V" L2 C+ s! y
, |% Z) i* y, C我先按照妳說的調壹下,如果不行就把圖發上來,請前輩看看- t8 M3 V. V+ V0 W
) K) V/ r6 `; [- M5 _6 {
我今天剛把壹個兩層折叠OTA的管子的寬長放大了兩倍,然後增益達到了35dB,可是帶寬下降的很厲害,寄生太嚴重了,是不是我寬長比太大了+ A/ I2 ^- ~" M- P+ C1 ^# @

; s2 x& p/ Q% E" x我Bias Circuit各支路鏡像的電流正是我想要的值,然後我按照比例關系得出OTA部分的W/L,沒有考慮偏置電壓的東西,這樣子可以飽和,就是增益很低- |: X! W  `$ H; E) C, x

" M! h+ M0 V9 ]0 N0 O我感覺自己犯了致命的錯誤,具體說不上來。 還有,我的工藝是SMIC 0.18um 3.3V
5 I, D) C& l( |$ H% T! T3 X1 V2 h- y3 H- \) \  S
[ 本帖最後由 sumig 於 2008-10-30 02:49 AM 編輯 ]
10#
發表於 2008-10-30 10:54:42 | 只看該作者
“我的工藝是SMIC 0.18um 3.3V”P的迁移率50∼60,N的不会超过200的,我指的是3。3V的器件,因为他们采用的是厚栅氧!1.8V的器件会大一些!
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發表於 2008-10-30 11:17:14 | 只看該作者
呵呵,手算了一下,1。8V的器件NMOS的迁移率范围是在350∼400之间,是很大。以前没注意!
12#
 樓主| 發表於 2008-10-30 17:37:07 | 只看該作者

' c! {( W3 N5 H( r+ @7 v繼續向前輩們請教,小弟感激不盡& r# G, I1 s& i- o; {

: w; c4 n; V9 U& d9 w6 J* {這是我偏置電路中一個NMOS的工作狀態- P& N5 f! i5 l
! G' |4 \9 H! g% S3 b) [
可是Vgs-Vth>Vdsat,按照前者計算的Kn是140左右(符合從model計算所得), 按照後者計算的Kn是372左右,調用的是n33和p33的管子4 H! E) @( {+ M

" c8 ~+ Q( H1 ^  M所以曾經在這個問題上困惑了,一值把Vdsat看做過驅動電壓(哭死),現在看來好像是錯誤的,應該拿Vgs-Vth和Vds作比較
1 k7 i$ n' z( T! z( I) v" b8 a- G2 N6 d
請問前輩Vdsat實際上是指的什麼值% D* s4 ]6 d8 g9 y# J) {5 G

$ t. j" d: b- w- V/ V7 X還有另一個圖是我的輸出波形,電路在啟動好像不穩定,我此時的負載是2pF,然後不帶負載進行模擬時,還是會出現這種問題,似乎是管子寄生太嚴重了
; y/ h* b* L' ~0 s0 x0 L6 D/ L2 g) M$ l; {8 q6 O* P
[ 本帖最後由 sumig 於 2008-10-30 05:41 PM 編輯 ]

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13#
發表於 2008-10-30 20:40:10 | 只看該作者
是用spectre仿真的吗?这个简单便捷!NMOS所谓工作在饱和区是指Vds>=Vgs-Vth,Vds<Vgs-Vth时,我们称之为线性区!从贴的图来看,Vdsat可能是指Vgs-Vth的值,当然这是一阶表达式,在level49里面(即仿真里面),是多阶的!
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發表於 2008-10-30 20:41:51 | 只看該作者
还有一点提醒,就是“三層Bias Circuit電路”可能比较难以设置偏置点,因为Body Effect比较严重!* V( u5 ~, o5 a; O) Z# h
Body Effect可以参考模拟圣经三本书,都有涉及!
15#
發表於 2008-10-30 20:43:03 | 只看該作者
如果不是特别需要,请改成两层的,这样手算比较方便!说实话,这种还真没经验!没做过!
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 樓主| 發表於 2008-11-11 23:48:24 | 只看該作者
問這個問題已經有很長時間了哈,有很多大大前輩的指教,自己明白了很多4 @6 {6 F. I" ~" _8 O
% W  d* L' g" N# o; [
自己經過恩多的努力的手算和調試後,終于發現了問題的所在,就是因爲我偏置電路雖然飽和的了,但是偏置點不夠合理,無論電流如何精確的鏡像比例,增益就是達不到: ?1 g1 L- i2 e7 Y( n5 T9 b, \+ {& C4 B
% D" m8 a, \7 y$ O
修改了偏置電路,然後嚴格的按比例鏡像電流後,Folded-Cascode OTA部分基本沒有調試,仿真結果顯示增Av=64dB,fu=600MHz,PM=64" {& y: D0 D% N; U
. j! c# }/ Q4 L4 J& `, q
正如前輩所言,偏置電路是最關鍵的,先把偏置電路調好後,按照電流鏡像比例的方法,運放部分的W/L壹下子就知道了,基本上不用再調就可以達到要求了
17#
發表於 2008-11-14 09:34:52 | 只看該作者
可以尝试Gain 做到75dB以上!其实三层cascode不实用,做为练习吧!
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